在本次设计工作中,我们取得了以下主要成果:
1.设计完成的塔器内径为1400毫米,共有35块塔板,塔板之间的距离为500毫米。整个塔器的高度大约为23米,并在塔顶部设置了8个直径为450毫米的人孔。
2.精馏塔的筒体采用了20R材料,封头部分则选用了16M
nR材料,这两种材料均可以通过冲压成型。筒体的厚度设计为8毫米,以确保封头与筒体的焊接过程更加便捷。 3.为了便于未来的维护工作,如更换填料或提升塔板等内部组件,我们在塔器的顶部安装了一根吊柱。该吊柱的臂长为1200毫米,主体立柱20号无缝钢管,而其他附件则采用了Q235-A材料。 4.设计工作还包含了一张完整的装配图、零件图以及一份详细的设计说明书。 在本次设计任务中,主要侧重于理论分析与计算验证,由于缺乏对实际设备的具体了解与接触,对于实际操作中需要关注的细节问题认识不够深入。因此,对于工艺流程的优化和提高设备效率方面的具体操作方式了解不足。这是我第一次接触如此大型的设计项目,时间也比较紧迫,难免存在一些缺陷和问题。真诚希望老师们能够批评指正,指出不足之处,我会虚心接受并努力改进。将来,我会更加注意并提升自己的实际设计能力。
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nR材料,这两种材料均可以通过冲压成型。筒体的厚度设计为8毫米,以确保封头与筒体的焊接过程更加便捷。 3.为了便于未来的维护工作,如更换填料或提升塔板等内部组件,我们在塔器的顶部安装了一根吊柱。该吊柱的臂长为1200毫米,主体立柱20号无缝钢管,而其他附件则采用了Q235-A材料。 4.设计工作还包含了一张完整的装配图、零件图以及一份详细的设计说明书。 在本次设计任务中,主要侧重于理论分析与计算验证,由于缺乏对实际设备的具体了解与接触,对于实际操作中需要关注的细节问题认识不够深入。因此,对于工艺流程的优化和提高设备效率方面的具体操作方式了解不足。这是我第一次接触如此大型的设计项目,时间也比较紧迫,难免存在一些缺陷和问题。真诚希望老师们能够批评指正,指出不足之处,我会虚心接受并努力改进。将来,我会更加注意并提升自己的实际设计能力。
作品编号:
386823
文件大小:
3.48MB
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